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成功案例
蒙古国第四热电厂
蒙古人民共和国大型热电厂改造项目,确保居民正常生活
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实施概况

蒙古国第四热电厂
蒙古国的隆冬季节气温会低至零下40℃。位于首都乌兰巴托的第四热电厂(以下简称TES4)提供的电能和热能是维系当地居民生活的重要能源。作为蒙古国最大的燃煤发电厂,它向蒙古国中央能源系统提供70%的电能,向乌兰巴托集中供热系统提供65%的热能。
TES4设备陈旧,由于备件的缺乏,系统运行受到严重影响。设备故障和事故经常引起工厂停车,从而导致供热和供电中断。此外,煤炭燃烧控制效率低下,造成了严重的空气污染。但是,由于工厂大量原始图纸及其他设计相关文档的散佚,这些问题很难得到解决。
为了解决这些问题,蒙古国政府决定使用官方发展援助(ODA)贷款,分两阶段实施工厂改造项目。第一阶段是从1998年开始,改造一至四号锅炉,已于2001年完成。第二阶段是从2001年开始,改造五至八号锅炉,已于2007年完成。该项目中,横河电机负责全部八台锅炉的控制系统和现场仪表安装。

冬季的TES4

TES4,蒙古国的生命线
挑战

原锅炉控制面板
原有的燃烧系统采用间接燃烧方式,锅炉启动时,才开始从储料仓运送煤粉。除给水控制以外,所有锅炉和煤粉燃烧器都由操作员手动控制。原系统中存在许多设备问题,很高的爆炸隐患以及极低的燃烧效率。
此外,现在只保留了20世纪80年代建厂时的少量原始图纸,而没有锅炉设计详图。因此,没有人真正掌握工厂的实际运行。

原工厂图
然而,蒙古国政府却急于改造该工厂,以确保人民的正常生活。客户提出的需求如下:
- 锅炉、燃烧器以及电厂辅助设施完全自动化
- 从模拟控制系统更换为新式数字控制系统
- 使用电厂模拟器培训操作人员,向基于画面的操作平稳过渡。
解决方案
首先,需要采集足够的信息以确定自动化设计的切入点。之后,是向煤粉直接进入锅炉燃烧的直吹式锅炉燃烧系统的转换工作,以及使用横河电机DCS替换原来的煤粉燃烧器控制系统。
锅炉、燃烧器以及电厂辅助设施实现自动化,并更换到新的锅炉燃烧系统
为了满足客户将原有间接燃烧系统更换为直接燃烧系统的需求,横河电机的项目团队集合了各国的专家,详细调研了原有锅炉燃烧控制系统,并且积极配合新燃烧器供应商的工作。他们必须走遍工厂的每个角落,绘制管道和仪表图(P&ID)以及配线图,以精确描述工厂配置。这是一项繁重而具有挑战的工作,需要花费数天才能完成。最终,他们成功汇总了设计工厂锅炉、燃烧器、电厂辅助设施自动化以及直吹式锅炉燃烧系统更换工作所需的资料。
使用先进的数字控制系统替换传统的模拟控制系统
这个项目分两阶段完成后,所有八台锅炉的控制都整合至横河电机CENTUM CS 3000 DCS集中管理。操作员站中,传统的模拟面板更换为先进的图形用户界面,大大提高了工厂运行效率和安全性。此外,通过安装横河电机Exaquantum工厂信息管理系统,在管理部门即可远程监视所有锅炉的运行状况,从而正确及时的进行工厂操作管理。系统结构方面,在I/O系统中采用冗余远程光纤网络,降低了配线成本,提高了安全性和可靠性。

新型中控室
通过电厂模拟器培训,操作员轻松过渡到基于画面的操作
采用了先进的DCS后,电厂模拟器帮助操作员更新其技术。可从传统的模拟控制面板平稳过渡到全新的图形用户界面。
成果
减少锅炉故障和事故
自1998年末起,八台锅炉逐个更换了新的控制系统,并恢复运行。由于锅炉故障和事故数稳步下降,极大提高了可靠性和安全性。随着产量提高以及油耗减少,还极大降低了来自俄罗斯的能源进口。
提高燃烧效率,减少CO2排放
锅炉故障和事故数降低,极大提高了锅炉燃烧效率。这不仅保证了乌兰巴托市稳定的供热和供电,而且可在相同煤量下发出更多的电。此外,工厂重启的用油量也降低,进一步减少了CO2的排放。
TES4技术水平提升
该项目中,横河电机的项目团队与TES4的工程师自始至终通力合作,并且帮助其提高了工程设计以及调试方面的技术水平。TES4工程师成功更换了多个锅炉控制系统。该ODA项目的主要目的之一是提升电厂工程专业技术水平,从而确保相应的技术和经验在工厂运行中发挥作用。

热启动数

重油消耗量(千吨)

燃料消耗量: 电力(g/kWh)

燃料消耗量: 热水(kg/Gcal)
客户的认可
第一阶段完成一年多之后,四台锅炉中有一台发生了故障。横河电机立即派出工程师解决这个问题。经过调查发现,锅炉故障是由于原有工厂控制系统中留下的一个元件故障引起的。尽管横河电机的产品没有问题,横河电机的工程师还是向TES4工程师提供了所需的支持,工厂再次投入安全运行。
TES4执行董事Tseveen说道,“眼见为实。无论销售人员说得如何漂亮,我只相信我所看到的。当我们的工厂发生故障时,我感受到了横河电机的与众不同。感谢他们对客户的诚意和为客户做的贡献。”

TES4执行董事Tseveen先生







